
太鋼煤氣鍋爐升級改造項(xiàng)目竣工投產(chǎn)
太鋼煤氣鍋爐升級改造項(xiàng)目經(jīng)過一年多的建設(shè)和試運(yùn)行,于5月12日18時順利通過168小時試驗(yàn),機(jī)組正式進(jìn)入高效運(yùn)行階段。項(xiàng)目投運(yùn)后,利用余能余熱發(fā)電效率提升了1.39倍。
太鋼煤氣鍋爐升級改造項(xiàng)目是太鋼提升余能余熱、二次能源利用效率,實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目采用EPC總承包,歷時近400天,新建設(shè)一臺260t/h超高溫亞臨界中間一次再熱煤氣鍋爐、一臺80MW抽汽凝汽直接空冷機(jī)組,配套建設(shè)SCR脫硝系統(tǒng)、石灰石石膏濕法脫硫系統(tǒng)、乏汽回收系統(tǒng)等公輔設(shè)施。
太鋼能源動力總廠相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,隨著太鋼節(jié)能環(huán)保水平的不斷提升和余能余熱不斷被開發(fā)利用,能源動力總廠原有舊系統(tǒng)煤氣鍋爐的消納能力已不能滿足系統(tǒng)回收供應(yīng)能力,提升二次能源回收利用效率和發(fā)電能力迫在眉睫。相比過去的中溫中壓發(fā)電系統(tǒng),新系統(tǒng)采用目前較為先進(jìn)的超高溫亞臨界煤氣鍋爐,發(fā)電效率由過去的230千瓦時/噸,提升為320千瓦時/噸,一噸蒸汽可多發(fā)電約90千瓦時。同步配套建設(shè)符合超低排放要求的環(huán)保設(shè)施,達(dá)到清潔生產(chǎn),清潔排放。本次改造最大的亮點(diǎn)是進(jìn)一步提升了機(jī)組自動化、智能化水平,實(shí)現(xiàn)了全過程三維數(shù)字化設(shè)計和工程全過程數(shù)字化管控。同時,通過移動應(yīng)用與企業(yè)管理系統(tǒng)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)企業(yè)各級生產(chǎn)管理人員隨時隨地掌握企業(yè)信息,進(jìn)行電子公務(wù)處理等工作,為未來智慧電廠管理奠定基礎(chǔ)。
該項(xiàng)目2020年開工建設(shè)以來,正是新冠肺炎疫情暴發(fā)之際,項(xiàng)目部統(tǒng)籌做好疫情防控和項(xiàng)目建設(shè),克服施工過程諸多不利因素,目標(biāo)不變,任務(wù)不減,標(biāo)準(zhǔn)不降,經(jīng)過全體參建人員的共同努力,打贏了疫情防控阻擊戰(zhàn),堅定推動了項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年1月中旬,鍋爐系統(tǒng)注水,并實(shí)現(xiàn)水壓一次合格,通過了省鍋檢所驗(yàn)收。3月11日,煤氣鍋爐一次點(diǎn)火成功,進(jìn)入試運(yùn)行階段。隨著機(jī)組整套聯(lián)合啟動鍋爐吹管、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)關(guān)鍵點(diǎn)的按期完成,4月9日機(jī)組順利并網(wǎng)成功。5月5日,該項(xiàng)目正式進(jìn)入高負(fù)荷實(shí)驗(yàn)階段,經(jīng)過168小時的試運(yùn)行,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良,正式進(jìn)入生產(chǎn)序列。
據(jù)了解,新設(shè)備投產(chǎn)后熱效率可提升50%,極大地提升了鐵前工序余能回收利用水平。能源動力總廠表示,將嚴(yán)格按照太鋼要求,用非凡的信心和決心、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),緊緊圍繞降耗指標(biāo),不斷提升能源利用效率和水平,為太鋼綠色低碳發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。